該消聲器有下列技術特點: ① 為方便制造和維護,消聲器分成阻性、抗性兩段,中間以標準法蘭相連接。 ② 吸聲材料選用離心玻璃棉氈,為了提高低頻消聲效果,消聲器阻性段離心玻璃棉氈厚度設計為150mm。 ③ 消聲器有效長度增加,可提高消聲量。設計時將原羅茨風機排氣口逆止閥到風量調節(jié)閥之間“S”形管道改為“L”形,降低了風量調節(jié)閥高度,從而使消聲器長度增加,消聲器有效長度已達1800mm。 ?、?消聲器出口直徑大于進口直徑,有效通道截面積增加近1倍,使進入匯流管的氣流速度由原來的23.2m/s降低為12.3m/s,減少了對匯流管的撞擊,達到了降低再生噪聲的目的。 ⑤采取特別結構措施,保證使用安全。本工程通過氣體壓力高達73kPa,而國內定型生產的各類羅茨風機消聲器限定通過氣體壓力低于50kPa[2]。 羅茨風機排氣口加裝消聲器后,對匯流管還采取了下列再生噪聲控制措施: ?、?減少管道截面變化。原匯流管由三個不同直徑段組成,現統(tǒng)一為一種直徑,降低了由于管道截面變化引起的渦流噪聲。 ?、?增大管道直徑。原匯流管******直徑800mm,現增至1100mm,降低了風速,可降低渦流噪聲,也減少了“T”形口處氣流對管壁的撞擊,從而降低機械振動噪聲。 ?、?改善管道支撐。匯流管通過鋼箍固定于支架,將原固定于電纜溝蓋板上的支架改為直接固定在地面上。在匯流管與鋼箍間墊橡膠條以增加管道振動阻尼。 采取上述措施后,測點②噪聲已從116.2dB(A)降至87.8dB(A),在室外主送風道入口處再加裝一臺阻抗復合式消聲器后,池靠近送風道處噪聲已由111.6dB(A)降至63.8dB(A)。
3 提高風機房圍護結構隔聲量的措施
處理廠所在區(qū)域廠界噪聲夜間標準為45dB(A),經過計算,采取上述措施后還不能達標。然而,再對羅茨風機本身采取進一步噪聲控制措施,不僅存在技術困難,而且費用較高,故采取提高風機房圍護結構隔聲量的辦法,主要措施為: ① 風機房門改為隔聲門。原來的門為普通木門,而且門縫較大,實測隔聲量不足10dB(A)。為此,參照J649國家制作了隔聲門,設計隔聲量25dB(A)。 ?、?風機房臨廠界西側窗戶封砌,東側窗戶改為隔聲窗,供采光。為了降低治理費用,隔聲窗系在原有窗戶內側再加裝一層固定玻璃窗做成,兩層窗戶間作吸聲處理。 ③ 在東墻下部進風口設置消聲進風柜。進風口有效面積根據二期工程完工后所需進風量確定,風速控制在6m/s。消聲進風柜的消聲片厚度設計為80mm,片間距為100mm,消聲片可從柜中抽出,以便清掃積塵。 ?、?在西墻設兩臺低噪聲排氣扇,并配消聲器。排氣扇是為夏季通風降低室內氣溫用。 ?、?滿鋪吸聲吊頂。吸聲吊頂不僅降低了風機房內的混響噪聲,而且提高了隔聲薄弱的屋頂的隔聲量。 噪聲治理工程已經竣工,市環(huán)境監(jiān)測站在開動4臺羅茨風機情況下(今后可能有的******工況)測量,風機房內噪聲平均值已降至85.5dB(A);廠界噪聲降至43.5dB(A),達到國家有關噪聲標準。